QC七大技術在QC活動中的應用

2022-07-21 03:15:07 字數 3386 閱讀 8054

qc七大技術及qc活動介紹

qc活動及qc七大技術在此不再多做講解,如不是很了解qc活動及qc七大技術,請查詢相關的資料學習了解。在這裡,重點講解qc七大技術在qc活動中的應用。

一、背景介紹

a公司是生產集團飲水機的公司。最近根據售後服務部門的反饋資訊,客戶對產品的質量投訴有不斷上公升的趨勢,經售後服務人員的初步分析,問題集中在電加熱管及線路板上面。

公司品質管理部根據反饋的資訊,認識到有必要對產品的質量進行一次比較全面的分析,找出產品質量下降的原因,並對其進行改進,以提公升產品的質量水平,利於產品的進一步銷售。

品質管理部開會討論,並決定成立兩個品質分析小組,對電熱管及線路板的質量進行跟蹤分析,找出問題的主要原因,並聯合技術部門,提出改進方案並實施,以求產品的質量得到有效的保證。

二、品質管理小組的成立

電熱管質量小組

小組組長:姜雲波(品質部負責電熱管**車間品質檢驗人員)

小組成員:李雲根(電熱管**車間主任)

吳飛飛(小組組長)

王龍(小組組長)

李淑芸(品管部人員)

線路板質量小組

小組組長:趙江楓(品質部負責電子車間品質檢驗人員)

小組成員:鄭葉雙(電子車間主任)

張郁(小組組長)

李瑞傑(小組組長)

鄭明華(品管部人員)

小組目標:

兩個臨時qc小組,利用乙個月的時間,對兩種配件產品進行全過程檢驗,找出產生產品問題的主要原因,並協同相關部門,制訂解決方案並盡快實施,並使質量水平降低到品質體系的目標或更低!

三、小組計畫

主計畫:

9月1日到9月9日,跟蹤產品,全檢產品,利用品質七大技術找出問題的主要原因。

9月10日到9月12日,協同技術部門、採購部門,對問題的主要原因進行再次分析,並制定改進方法和實施計畫。

9月16日到9月25日,實施改進計畫,並全程跟蹤產品的生產過程,利用品質七大技術對改進的效果進行分析、確認。

9月26日,總結本次qc活動,並對相關措施進行標準化。

分計畫:(略)

四、電熱管qc小組活動過程

小組在組長的組織下,從9月1日起到9月8日,對全部的電熱管產品進行了全檢,將檢測的資料進行分析,得到了下圖的初步結果:(資料收集表)

從上表中,我們初步可以看出每天的不良數及不良率,不良總數為50根,不良率達到了2.8%,比品質體系的質量目標1%高了1.8%

所以,小組人員認為,電熱管確實存在問題,以前的抽檢樣本太小,不能反映出整體的質量狀況。所以,在以後的抽樣檢驗中,應當增加樣本的大小,或者進行全檢!

對上表進行進一步的分析,可以得到查檢表,如下圖:

從查檢表中,可以發現各不良專案的影響度大小。

但為了更直觀的觀察各不良專案的影響度大小,繪製出了柏拉圖,如下圖:

從上圖中,就可以非常明顯的看出,前四項不良專案佔了總不良的大部分,所以,小組人員一致認為,要改進電熱管的質量,必須有效的解決這四項的不良專案,必須對這四項進行再分析,找出產生這四項不良的主要原因。

小組人員在9月9日,利用晚上的時間,在生產現場開了一次不良分析的會議,對找出的四項不良專案進行深入的討論分析,利用魚刺圖的方法,找出產生不良的真正原因。

結論:造成電熱管螺母打滑的主要原因是:

1)電動螺絲刀力矩未調整好(以前未作規定,大部分都調的太大);

2)螺桿螺紋不標準(螺桿與螺母的螺紋不相配);

3)螺母材料不符要求(螺母為不鏽鋼材料,而電熱管螺桿為銅質材料)。

運用相同的方法,對其他三項的不良專案進行了分析,並都找到了相關的原因。

9月10日晚上,在品管部的組織下,將相關的技術部人員、採購部人員、生產部人員集中到一起,對產生各項不良的原因進行了再次分析討論,基本確定了這些原因是造成電加熱管不良的主要原因。然後,以技術部為主導,根據這些原因,制訂出了相關的改進方法。

最後,在品管部的組織下,制訂出了改進方法的實施計畫。實施計畫如下(略)

9月11日到9月15日,在品管部的協調之下,對實施計畫進行了準備。

9月16日開始進行改進計畫,持續到9月23日。並對全部的電加熱管進行是全檢。然後對收集的資料進行了計算分析。

資料灌入表:

從上表中,可看出,不良率已經下降到了1.3%,但尚未達到品質體系的1%標準,所以,雖然不良率經過這次的改進,並達到了很大的下降。但還需進一步的分析。

下一步,由軟體自動生成查檢表:

再繪製出柏拉圖:

從柏拉圖中可看出,各不良項的不良率已比較的低了。但如果要進一步的分析,可從abc三項入手,進行下一步的改善活動!

再來看看改善前後的推移圖。

改善前:

改善後:

可看出,改善後的推移圖,不僅不良率得到了有效的降低,而且不良率的有明顯的下降趨勢,非常直觀!

9月26日晚上,品管部、技術部、生產部、採購部等相關人員,集中在會議室,對本次的活動進行了一次總結。由組長作了活動的過程講解,並將各圖表利用投影的方式,對與會人員用作了詳細說明。然後,由組長主持,對實施的措施做了標準化,並作了分解實施計畫,以使不良率維持在現在的良好水平。

五、線路板qc小組的活動過程

線路板的不良根據售後服務人員的反饋資訊,主要在於輸出電壓不穩定,從而影響了其他部件的工作。所以,小組人員針對線路板的輸出電壓,作了專題改善活動。

第一步,連續全檢100個線路板的輸出電壓。獲得相關資料。

計算出後兩項的值,就可繪製出直方圖:

從直方圖中,可以明顯直觀的看出了問題。一是在合格線之外的區域比較的多,二是分布也不是最好的。

平均值管制圖中,100個值裡面竟有2個超出下限不符管制,所以,可以得出結論,生產過程並沒有得到很有效的控制。點的分布還是比較正常的。

再來看看r管制圖:

r管制圖點的分布來看,還算比較的好。

分析其中的不良數:9

不良率達到了9%

分析這9塊不良的原因,只有一塊是由於調節輸出電壓的電位器沒有調節好的原因引起的外,其他的8塊均是由於變壓器輸出電壓輸出不合格造成的。

對此,小組人員討論決定,將所用的變壓器進行全檢,然後再對100塊線路板進行全檢。

改進後的相關資料及圖表如下:

直方圖如下:

從改善後的直方圖可直觀的看出,品質已得到很大的改善。所檢產品全部在合格線之內,柱形分布也是很理想。

平均值管制圖如下:

從上圖中可看出,各點分布都是比較好的。生產過程沒有異常情況。

組距管制圖如下:

從9月1日到9月10日,線路板qc小組,完成了改善前後的檢測活動。取得了滿意的效果。

9月12日晚,品管部組織了技術部、採購部、生產部的相關人員,對此次活動作了詳細的匯報說明。並要求採購部對變壓器配套廠家提出相關的要求,必須滿足我們提出的質量要求,否則要另外選擇廠家。對生產的作業標準和檢驗標準作了一些改善,並進行了再標準化。

以將此次活動的效果得到維持。

六、活動總結

兩個qc小組活動都結束後,在9月27日晚,品管部開了個內部會議,對此次活動作了總結,並由兩個小組的組長寫出總結報告,報總經理室備案。

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