罩式爐機組裝置工作總結

2022-07-24 10:00:04 字數 4974 閱讀 1528

一、 概述

罩式爐機組是冷軋廠的咽喉部位,機組裝置執行的好壞直接影響著機組生產和後序機組的生產。目前,罩式爐機組

一、二、三期爐台裝置以分別投產執行了5、3、1年,在這過程中,裝置不同程度暴露出各種問題,對機組的正常生產影響很大,尤其是

一、二期爐台裝置。一期裝置在九八年開始嚴重劣化,當時主要表現在內罩變形、加熱罩爐襯脫落嚴重、加熱罩燒嘴故障等方面。在此之間,我們還是做了大量工作,並經過努力基本保證了裝置的執行和機組的生產,但由於罩式爐裝置的特殊性(備件**量大)和生產的特殊性,在備件和檢修方面就一直欠帳,積累下來就導致了罩式爐目前裝置劣化嚴重,執行狀況差的局面。

現將近階段罩式爐裝置工作總結如下:

二、 裝置狀況分析

(一)加熱罩

1、故障情況

1)、燒嘴故障:該故障是導致加熱罩公升溫緩慢的主要原因,具體表現在燒嘴火焰弱、不能點火、套筒損壞和燒嘴損壞。原因為空氣量和煤氣量不足或配比不當,造成火焰弱和燃燒不完全;煤氣電磁閥關不嚴,燒嘴有煤氣洩漏,火焰監視器損壞,造成火焰監視器有訊號或不能探測而不能點火;煤氣空氣壓力不足,造成火焰長期在套筒和燒嘴內燃燒,導致區域性溫度過高而損壞。

2)、煤氣電磁閥故障:主要表現為電磁閥關不嚴、堵塞、打不開。原因為電磁閥動作頻繁(在加熱罩保溫時),環境溫度較高,煤氣質量差(含雜質多)等。

3)、空氣熱風管損壞:由於加熱罩爐襯的侷限,燒嘴區爐襯易產生鬆動,而導致熱風管高溫燒壞,並且很難進行修理。

4)、密封環損壞:由於加熱罩密封環為軟性材料,在內罩餘水清除不淨的情況下,會造成密封環因不斷侵水、加熱的過程而損壞。從而漏火損壞其它裝置。

2、處理情況

1)、結合加熱罩密封環的特點和三起加熱罩密封環的結構,在機動科的大力支援下,今年7、8、9月分別對

一、二期共18個加熱罩進行了密封環改造,目前以全部改造完,使用效果良好,加熱罩低部漏火的狀況得到了極大的改善。

2)、根據加熱罩的劣化情況,以對加熱罩燒嘴狀況的統計為依據,分別對1#8#14#15#等9個加熱罩的爐襯、熱風管、燒嘴進行了全面檢修,更換了損壞的燒嘴和熱風管、爐襯。使得這些劣化嚴重的加熱罩裝置狀況有了很大改善,保障了機組的正常運轉。但由於主要材料備件熱風管和燒嘴的消耗量和費用太大太高,且供貨周期長,現場已無料可修。

目前已停修近兩月。

3)、在對煤氣電磁閥國產化失敗的情況下,我們加強了對電磁閥的清洗和調整。並將到貨的備件成批進行更換,便於使用跟蹤。經過努力在乙個階段內加熱罩的狀況改善不少,但因備件的**未跟上,目前,加熱罩煤氣電磁閥狀況又下降許多,導致多個加熱罩的加熱公升溫非常緩慢,加熱延時多,嚴重制約了機組生產。

4)、對燒嘴故障進行了統計,並檢測了燒嘴的空氣煤氣情況,對損壞嚴重的燒嘴進行了更換,對燒嘴堵塞的進行了疏通,更換並補充了燒嘴套筒,基本滿足了生產需要。但因熱風管、煤氣電磁閥、燒嘴的相互影響,燒嘴狀況並沒有得到徹底改善。

5)加熱罩通訊故障檢查。針對

二、三期加熱罩出現的通訊故障問題,我們對加熱罩進行了檢查及採取了一些相應的措施:

(1) 二、三期加熱罩通訊電纜全部進行了更換。

(2) 加熱罩通訊插頭進行了檢查緊固。

(3) 過對頻繁出現故障的加熱罩進行了跟蹤檢查,如22#加熱罩,et200m控制箱下方的底板漏火情況嚴重,由於檢修進度未跟上及時處理,導致et200m控制箱經過了近乙個月的高溫輻射,對箱內的控制、通訊模板造成一定影響。現該罩漏火情況已處理。

目前加熱罩的檢查工作已完成。但加熱罩通訊模組im153目前已無備件,並缺8塊(12#~18#冷卻罩無通訊模組共7塊),現14#加熱罩因缺通訊模組停用。

(二)冷卻罩

1、由於冷卻罩本身結構較簡單,裝置也較少,因此出現的故障不多,主要就是冷卻風機風筒問題。因投產使用多年來,基本未對冷卻風機進行過處理,只進行了少部分備件更換,再加上冷卻罩噴淋時高溫水蒸汽對風機的腐蝕影響,因而造成大批風機風筒穿孔變形,影響使用和機組生產。

2、三期冷卻罩電機,從2023年7月投產至今年1月,4個冷卻罩已經有6臺電機燒損,平均每個月燒損一台。在生產過程中,因風機燒損,而換罩或待罩,嚴重影響生產。針對這一情況,我們對冷卻罩的控制過程進行分析,發現是由於冷卻罩電機的保護開關沒有起到保護作用造成的。

內罩熱輻射冷卻之後,設定冷卻罩。

安裝在et200箱內的235f3和235f5是電機的保護開關,它們各保護一台電機。它的保護原理是:當電源的三相電流不平衡、電流超過保護開關的設定值時,開關跳閘,主觸點短開,切斷風機電源,同時輔觸點閉合,將跳閘訊號送給plc。

plc接收到保護開關的跳閘訊號後,報警顯示,當操作人員發現報警後,通知維護人員到現場確認和處理。但是,三期的冷卻罩電機的保護開關,實際上是一種熱繼電器,(型號是:3ru1126-4ab1)當風機電流過負荷時,主觸點發熱使輔觸點閉合,送給plc乙個報警訊號,而主觸點卻沒有斷開;plc接收到報警訊號後,僅僅報警顯示,並沒有切斷啟動mcc的輸出訊號,這樣就使風機在故障狀態下繼續執行,而沒有使風機得到保護。

經常是維護人員知道故障情況趕到現場時,風機已經燒損。由於罩式爐的工作情況特殊,冷卻罩在各個爐台上迴圈使用。一方面,如果操作人員沒有將動力連線插頭插好,就會造成風機缺相執行。

另一方面,當冷卻罩剛扣到爐台上時,內罩的溫度很高,如果風機在短時間內沒有執行,風機的外殼受到內罩高溫輻射的影響,將會變形,常使風機卡阻。所以,風機的保護開關就非常重要。三期冷卻罩電機的保護開關採用熱繼電器,不能斷開電機電源,plc又沒有停止電機執行的保護程式,是不符合控制要求的。

解決措施:根據電機的控制原理圖分析但根據現場的實際情況考慮。將冷卻罩et200箱內的兩個熱繼電器改為二期一樣空氣開關型號,讓空氣開關的主觸點切斷風機電源,輔助點產生報警訊號送給plc,從改造後使用三個月來沒有再燒損過電機。

3、針對冷卻風機備件費用高,且供貨周期長的特點,現已經將風筒進行了國產化,並更換了材質(不鏽鋼),目前備件已開始**,保證了裝置的執行。

備件情況:7月申報4件,交貨期為9月份,目前交貨2件。

9月申報4件,交貨期為12月份。

(三)、爐台

1、 故障情況

1)、冷卻水報警:是指爐台冷卻水在水流量不足的情況下所產生的安全措施,造成的原因多種多樣,主要為爐台冷卻水系統堵塞和流量開關假訊號,而系統堵塞又是主要原因。分別可能在過濾器、快速接頭、內罩、管道等部位發生堵塞現象。

造成堵塞的原因又與水質和法蘭結垢(水垢)有關。

2)、緊急吹掃:這是保證爐台安全生產的乙個必須的安全防範措施,是為了杜絕當爐台發生洩漏時不會引起**。但是,目前機組此故障次數較多,且因緊急吹掃後爐台進行充氮,導致退火週期延長,大大影響了機組生產,是僅次於加熱延時的故障。

其產生的原因主要為爐台液壓夾緊缸鬆動(夾不緊)、電控通訊故障、閥站掉電、內罩損壞(開裂)、密封圈老化損壞等。

3)、液壓缸故障:液壓缸的故障也是多種多樣的,主要有液壓缸不動作、旋轉不到位、壓不緊、內洩、外洩等。系統壓力不足回導致液壓缸不動作和轉不到位,及壓不緊。

高溫環境對液壓缸密封的損壞會造成液壓缸洩漏。

4)、爐內壓力不回零:該故障發生在退火開始階段,會導致退火程式不能繼續執行。產生的原因基本為氮氫管道因焦油沉積而堵塞,排氣不暢。

另乙個為內罩設定時,訊號鎖定時間縮短,導致氮氫管道上氣動閥開啟時間短所致。

5)、閥站:從去年三期爐台建成投產自今,不到一年時間,閥站et200箱內183a2(i/o模組)上的兩個輸出點(控制氫氣伺服閥開和關)以及相鄰的幾個輸出點經常被燒損。到目前為止,已有二十多塊模組被燒損。

平均每個爐台燒損3塊模組,相當於每個爐台每三個月就燒損乙個模組。由於模組燒損較多,備件到貨時間教長,三期爐台中曾經有幾個爐台長時間無法自動調節,被迫改為手動調節。由於手動調節滯後時間較長,調節誤差較大,常因氫氣流量大,沒有及時調節,引起緊急吹掃。

嚴重影響生產。閥站對氫氣伺服閥的調節過程進行觀察,發現氫氣伺服閥在調節過程中,主要是開(關)輸出點在輸出或關斷這一瞬間,在中間繼電器內有時會產生強烈的電弧花,嚴重時,閥站的輸出訊號還會瞬間關斷,我們把中間繼電器拔下來檢查,發現有的繼電器內的接點被燒損,於是我們對氫氣伺服閥的控制線路進行分析,認為控制線路不合理。氫氣伺服閥的控制線路的電氣增加兩個中間繼電器,從2023年4月11日到4月19日,我們利用裝出爐的間隙時間,分別對31#—39#爐台進行改造。

改造後我們對它的調節過程(吹氫段)進行跟蹤觀察,再也沒有出現輸出訊號瞬間中斷的現象;我們還在吹氫段多次大幅度修改氫氣流量的設定值,觀察它的調節過程和調節誤差,發現調節過程良好,調節誤差符合生產工藝要求。在未改造之前,九座爐台平均每個月都有1—2塊模組被燒損,從改造至今已有乙個月時間,沒有出現模組被燒損的情況。

2、 解決措施

1)、針對冷卻水報警的增多,我們制定了每半月清洗水過濾器和流量開關探頭的制度,並加強對故障的檢查確認。還針對高溫時需停爐處理快速接頭的弊端,對內罩回水管進行改造,增加乙個截止閥,便於在高溫狀態下對接頭進行清洗,目前已基本改造完。

2)、針對爐台緊急吹掃的嚴重性,首先加強了管理,專門制訂了爐台緊急吹掃後的手動換氫制度,要求生產裝置三方共同對爐台的洩漏情況進行確認簽字,然後再進行手動換氫,以確保生產安全。同時加強了對內罩的檢查更換,液壓缸的處理,以及爐台通訊設施的日常維護。

3)、對氮氫管道在今年4、5月也進行了改造,在39個閥站的氮氫排放管道上增加焦油排放閥和管道清洗閥,並相應制定了焦油排放制度和檢查監督制度。要求每班每兩天進行一次排放。降低了爐台壓力不回零的次數。

但這只是對爐台氮氫支管的處理,而排放總管因生產條件不允許和從安全考慮,一直未能進行改造。

4)、液壓缸也是**量較大,雖進行了國產化,可效果不理想,國產液壓缸的使用壽命較短,不能很好的滿足需要。還開展了液壓缸的修復工作,但由於密封沒過關,故修復的質量較差,且時間也得不到保障,現已基本上沒有什麼修復件。所以只有加強管理,從統計每個爐台液壓缸的狀況入手,優先處理情況最糟糕的液壓缸,用有限的備件,保證裝置的執行。

同時在今年5、6月份還對液壓缸壓緊頭進行了改良,用不鏽鋼螺栓代替了以前的螺栓,避免了鏽死,方便了調整。

(四) 、內罩

內罩是在高溫狀態下加熱,又進入水冷卻狀態的裝置,對材質要求很高。這樣冷熱交替使用,極易產生疲勞,對內罩的壽命是有很大影響的。經過各方面努力,內罩備件的本地化已完成,並能很好的滿足生產需要。

但由於機組內罩的使用壽命基本已到,遂出現大批量的變形,需要報廢或修復。就目前來看,修復件的日益減少和報廢件的增多,且新備件供貨不能及時,其矛盾正越來越突出。經與廠家聯絡,還能夠保證修復件。

備件情況:4月份申報4件(3件一期、1件二期),供貨時間10月份,目前還沒到貨;

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