05年三高爐造襯停開爐總結

2022-08-11 10:45:04 字數 1539 閱讀 5275

3.2 11:20~21:

45爐身硬質料壓入,28個孔,共計8t。每孔壓入量約300~350kg。原壓入孔內的舊料幾乎侵蝕完畢,在原來電偶位置重灌熱電偶,插入爐殼20mm。

休風前與送風後電偶溫度變化如下:

4、 送風恢復情況:

11月11日23:30檢修完畢送風,送風料為:4j2(螢石5t)+3△+2j2+6△+2j2(螢石2t)+7△+j1+△……,送風堵3#、10#、15#風口,送風風口數15個,送風面積0.

1896m2,送風風量為1600m3/min,配比65%燒+35%球,礦批16t,焦批4.4t,(其中前3批空焦焦批為5.6t),料線為等料線1.

5m分裝。

送風後0:20出第一爐鐵,[si]=1.61%,[s]=0.

014%,r2=1.01,熱量及流動性較好,2:45開啟鐵口,爐溫及熱量下降幅度大,[s]公升高較多,在第24批附焦(並開始噴煤),由於休風時空料線較深,直至3:

30時料線才趕明,比計畫推遲1小時,調整礦批至18t/批,5:30料線正常。

6:00加風至1800m3/min,6:35,8:35兩次崩料,適當控制風壓,維持160m/min風速。按送風計畫執行。

11:20次鐵,送風料空焦下達,熱量好轉,爐熱,11:40發現14#風口燒壞,12:

30慢料後出現崩料,料線較深,同時發現12#風口壞。12:10~13:

35出鐵,此爐鐵[si]返起較高,[si]=1.73%,鐵後休風更換

壞風口,風口均為兩側燒壞。在其後的恢復過程中,16:30,17:00又有兩次較深崩料,空料線時間長。

19:33趕為正常料線,穩定恢復節奏,爐溫逐步下行。壓量關係,下料均穩定。

13日4:55在渡完亂料後,減風捅開3#、15#風口,保持原有風速,隨風量調整礦批至18.5t,焦批4.

7t,爐況反應良好,從8:00後逐步加風至2200m3/min ,同時擴礦批19.5t,焦批4.

9t,焦丁200kg/批,穩定執行6小時後,於14:30減風捅開12#風口,在爐況反應穩定的情況下,逐步調整各引數至休風前正常水平,至此,爐況恢復完畢,共計32小時,比計畫時間延長,主要原因是風口損壞。

5、 小結:

這次檢修造襯的停、開爐和整個施工過程基本按原計畫進行,僅有恢復時間比計畫的16小時延期,主要原因有以下幾點:

5.1空料線深度超過計畫的4.5m,在送風後空料線時間較長,爐身壓料和裝炮彈、換平冷板造成熱損失增大,開爐時爐溫下行勢頭猛,熱量明顯不足。

5.2對於爐體上部造襯且有大量耐火材料進入冶煉迴圈的操作,應多考慮順行,這次休風採用等料線分裝料制,較好地兼顧了順行與熱量,但對空料線造成的負面影響仍有不足。

5.3估計恢復時間大於8小時的休風,在選擇休風料時應考慮使用較輕負荷,特別在低料線作業時間長、爐內因素變化時,較大的噴煤量可能造成氣流失常。

5.4處於爐役後期的三高爐,爐內冶煉環境變化快,風口區尤其如此。

12#、14#風口壽命僅15天和1天,這次均為上中部燒壞,如果排除上部漏水的因素(多次檢漏未果),那麼噴塗**料對風口區冷卻器的負面影響應是直接損害,應引起重視。

5.5捅風口一定要在**料和亂料渡過是可取的。

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