改進鋼筋成彎的方法QC報告

2022-09-22 07:00:05 字數 1378 閱讀 5306

qc成果報告

課題名稱

改進鋼筋成彎的方法

龍安集團有限責任公司

生產部一車間鉗工班qc小組

小組概況

一, 選題理由

我廠傳統的鋼筋成彎方法,均採用紅彎變形,其加工完的產品存在尺寸未達到技術要求,表面質量不高,產品的質量很難達到技術要求。

現在通過試製新的冷彎加工模具,大大提高了產品的表面質量,及相關的尺寸精度,與傳統的紅彎相比,該加工方法稱得上是綠色環保,節能降耗的創新方法,其用於加工工件所節省的氣費價值不可估量。也大大的降低了加工者的勞動強度。

在這一過程中,我們心繫企業成本,對老方法進行分析,指出原來紅彎的種種難點,一一進行改進。改變加工思路,大膽創新研製出冷彎工裝夾具。

二, 傳統方法(紅彎)的缺陷分析

1, 由於傳統的紅彎,需要在1000攝氏度的高溫環境下由焊工配合鉗工,對工件進行長時間的加熱製作過程,在這一過程中大量工業加工氣體被白白的浪費掉了,同時造成了環境汙染,尤其在盛夏加工人員苦不堪言。

2, 由於傳統的紅彎溫度很難保證,溫度的控制全在乎焊工的個人操作,如對工件加熱的時間過長,火侯保證不好,很容易使工件彎曲部分出現開裂,有些工件在溫度未達到時,也很難進行彎曲,容易產生不必要的變形。

3, 由於傳統的紅彎,不只是對工件進行加熱,也在對成彎模具進行加熱,所以使模具在高溫下發生變形。從而影響到加工精度。

4, 由於傳統的紅彎,工件表面會產生氧化皮,還需在紅彎

之後進行表面處理。

三、 改進方法的剖析

在上述的分析中我小組成員轉變思路,從冷彎出發,特研製出冷彎鋼筋的工裝夾具,大大的提高了產品質量,降低了勞動強度。

1, 冷彎模具,是一次成型的,其單個零件的加工時間遠遠超過原來的加工時間。

2, 由於冷彎不像紅彎,不需對工件和模具進行高溫加熱,可以對工件的尺寸進行隨時隨地的改變,從而保證了工件的各種技術要求。

3, 由於冷彎不再麻煩焊工的配合,可一人獨立完成工作,大大降低了勞動者的工作強度,也減少了氣體的浪費。重而降低了生產成本。此夾具不光是單一零件的工裝夾具,也是我廠現階段所有同型別的零件的通用工裝夾具(即一模多用)。

4, 由於冷彎不像紅彎會產生氧化皮,工件表面光滑、外型美觀。

四、 效果

冷彎工裝夾具的研製成功後,經加工者的現場反應,零件很容易保證技術要求,其精度原比紅彎大大提高,有的甚至達到20至30絲的誤差。加工者都說此方法是個綠色環保的好方法,減少了不必要的浪費。原紅彎鋼筋100件至少需要兩罈氣,100件的加工時間大約要3至4天,現採用新方法無需消耗氣體,可一次成行,冷彎100件鋼筋最多需要半天時間。

節省了時間和能源。是節能降耗的象徵。

五,總結

經過我qc小組的努力,我們為冷彎模具的誕生感到自豪。在此次改進中,我們大膽改變思路,從紅彎熱處理到冷彎模具的過程中,我們學會了很多

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