尋找產量下降之真實原因

2022-12-29 09:36:02 字數 1764 閱讀 2472

在xx專案實施1個月時間後,近段時間裡,產品合格率有所上公升,報廢率有所下降,利用率也有所上公升,整體形式見好,不過生產產量的情況卻有所下降。針對產量下降的事實,進行尋找原因的討論和分析,各主管經理反映的原因情況大致有:人手不足;新工多,技術力量薄弱;散單多,場地不足,玻璃找不到;裝置故障多;搬遷影響;天氣熱;各工序配合性差;流程的推行和規範化標準化的工作也有一定的影響等。

1、生產計畫不准和自身無計畫性

①具反映生產計畫中有已經做完,拉走的單未及時消單,仍在生產日計畫中下發,造成一定的誤導,影響生產安排;

②車間組長心裡沒有乙個整體計畫性,很少在看計畫表,工作安排上只對部分特急單指定安排生產任務,其它由各機台員工根據交期和玻璃到位情況自行安排。

2、部分員工散慢,不聽指揮和安排

①如老雙邊機和小清洗機共安排6人,結果在下午其主控反映人手不夠,此時組長才發現只有5人在工作,經查詢發現另1人私自跑到磨邊去工作去了,而磨邊並不缺人手;

②當組長安排某兩位員工清掃場地的任務時,該員工一聲不吭,緩緩走去,顯得很不情願,很散慢。

3、經常丟失流程卡,找不到玻璃,找玻璃浪費很多時間

①如b013有一單,組長及部分員工都找不到流程卡了,生產部來追問時,才知道此款需要做一樣板,不知道有沒做,不知道在哪,即認為還沒做,並馬上開始做樣板;後來大概10分鐘後,組長在清洗機附近又找到此單的樣板玻璃,早已做好;

②散單多也造成玻璃難找,計畫安排不當,心中無底就更難找到玻璃,補料也造成散單更散,跟單通過訂單量自行判定散單是否要補。

4、總反映人手不夠,卻總有閒人

①如從磨邊推一架玻璃到鑽孔處,還只是單層的,卻有7個人一起推拉送過去,需要嗎?根本不需要,這說明他們認為人多一起好玩,也確實是有些人閒著沒事,甚至有些人故意偷懶怠工;

②鑽孔機員工無事做,停機待料;

③新雙邊機共安排4人操作,當進行維修此機時,除本機4人外,還有3、4個穿著雅樂廠服的員工在圍觀「看熱鬧」,沒事做嗎?這又說明什麼呢?

5、工作方法有問題,工作安排不合理

①前面所說的b013某單需做一樣品,組長不清楚有沒做,不知道是否要做樣品,而實際上品管經理通知過其的,其卻不記得;不記得並不是記憶差,而是工作忙,難免容易忘事,但通過工作方法上是可以禰補的,如可以用記錄本記下來,養成檢視記錄的習慣等;

②工作安排上,造成部分工作如鑽孔,停機待料現象嚴重;另組長表示只對特急的一些單進行指定生產安排,其它由該機臺員工根據交期和玻璃到位情況找玻璃做,因此造成見玻璃就做,選好做的做。

6、機器裝置故障影響生產

①兩台雙邊機都出現問題進行維修,新雙邊機還一直做做停停,一整天都在除錯;

②另組長表示某些玻璃要求精度高的,必須雙邊機來加工,只有等。

7、與品管檢驗工作的協調和配合問題

①如品管昨天檢驗一批玻璃,有些小問題,但未給出明確回覆,生產轉序後到今天又通知返工,變成了品管安排返工,造**力工時的浪費和返工的不及時,影響交貨期;

②具幾個員工反映還有檢驗標準變化快,不統一,不明確,判定時間和結果不明確,經常反覆,影響生產;

③還有一點,員工的心態有問題,他們都認為品管就是檢驗質量的,質量是品管的事,而不注重自檢,在這方面車間主管、組長也沒有糾正其心態,沒有培訓到位。

除這幾點外,天氣熱、場地小……等客觀原因確實也有一定的影響,不過總結起來最主要的問題還是計畫的問題。生產的主計畫到車間班組的計畫,到車間主管、組長心中的安排計畫,整體計畫性非常不到位,特別是基層管理人員工作安排不到位不合理,那麼計畫部門計畫做得再好也等於空,沒有基層的支援和執行,就等於有首有身沒有腿,怎麼跑的起來?所以重點要做好計畫,培養基層管理人員的管理水平及工作計畫安排的能力,在變革時期推出的一系列標準化工作中,執行落實到位,提公升整體效率。

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