華懋除錯方案

2023-01-04 00:36:03 字數 4836 閱讀 3821

舞鋼華懋雙匯1000噸/日

汙水處理工程除錯

方案鄭州中清環保科技****

開封中環環保工程****

二零零七年元月

第一章除錯具備的條件

一、 工程安裝完畢,完成單機試車,保證風機(要求連續運轉48小時以上)、水幫浦等處於正常工作狀態,並完成驗收工作;

二、 uasb布水、a/o池佈氣系統無堵塞及其他異常情況;

三、 具備分析、化驗能力;

四、 要求接種的菌種保證聯絡到位,可隨用隨到;

五、 機電裝置、儀表、閥門等能正常工作;

六、 公用水、電、氣配套完善, 能夠滿足工作要求;

七、 工作人員配備齊全;

八、 各項生產管理制度,記錄**準備齊全;

九、 業主汙染源正常(即生產正常);

一十、 配有工藝用潛水幫浦(q≥30-40m3/h,h≥15m)、水帶及輔助用具等;

一十一、 其它調時應具備的條件。

第二章除錯範圍及編制據

一、設計日流量為1000m3/d,汙水處理站按每天三班執行。

二、設計出水水質

cod ≤80mg/l

bod ≤30mg/l

ss60mg/l

nh3-n ≤15mg/l

ph6.0~8.5

動植物油 ≤15mg/l

三、設計進水水質

cod3300mg/l

bod1550mg/l

ss4000mg/l

nh3-n 100mg/l

ph6.0~9.0

動植物油 220mg/l

四、編制依據

1、《舞鋼華懋雙匯1000噸/日汙水處理工程承包合同書》

2、廠方提供的水質標準

第三章除錯方案

在處理裝置準備執行時,執行管理人員不僅要熟悉處理系統的構造與功能,還要深入掌握設計內容和設計意圖。

在除錯實施過程中除需要培養活性汙泥之外,還要使活性汙泥適應所處理汙水的特點,對其進行馴化。

當活性汙泥的培養和馴化結束後,進行以確定最佳條件為目的的試執行工作。

1.活性汙泥的培養與馴化

本處理系統中的生物處理部分為uasb池和a/o池,

uasb的啟動

接種汙泥的**:汙水廠厭氧、好氧反應器的汙泥

⑴啟動初始階段:

向uasb中投加汙泥後靜止5~7d,開啟內迴圈幫浦,控制反應器內汙水容積負荷為0.2kgcod/m3,ph值在6.8~7.

8。之後連續進水,控制進水cod為500mg/l,同時開啟內迴圈幫浦,觀察出水cod的去除率(可達50%)、ph值以及是否有絮狀汙泥被洗出。在執行中有少量汙泥隨出水流失是正常現象,但當大量汙泥流失時應採取措施,如停止進水、向水中加入聚鐵混凝劑(100ppm)並增大內迴圈流量等,若汙泥流失較多則應補充種泥。

在此階段去除cod不是主要目的,應使汙泥盡快適應廢水並提高汙泥活性。一段時間後(大約10天),提高進水cod到1000mg/l,容積負荷達到設計容積負荷的1/4。當執行穩定後(cod去除率穩定或提高、不出現酸化等異常情況)再提高負荷,否則要放緩提高負荷的速度,此階段大約10天。

應注意反應池內的水溫變化,公升溫不應過快。防止反應器酸化,當反應器出水ph<6.5時應增加進水中的鹼量。

對ph的監測要及時,用精密ph試紙即可。

反應器內容積負荷由設計容積負荷的1/4提高到滿負荷。將容積負荷由設計容積負荷的1/4提高到設計容積負荷的2/4,開啟內回流幫浦,穩定執行10天;將容積負荷由設計容積負荷的2/4提高到設計容積負荷的3/4,開啟內回流幫浦,穩定執行10天;以設計容積負荷的1/4為基數,逐步提高負荷至滿負荷。若出水ph值降低,應加大投鹼量。

同時應加強對出水各項水質指標的監測,若出現異常應立即採取措施。

定期觀察汙泥,若已形成顆粒物泥則可加快負荷的提高,同時加大內迴圈量。正常的成熟汙泥呈深灰到黑色,帶焦油氣,無硫化氫臭,ph值在7.0~7.5,汙泥易脫水乾化。

當進水量達到要求,並取得較高的處理效率,產氣量大,含甲烷成分高時,可認為啟動基本結束。除錯期間如出現「酸敗」現象應及時投加菌種和加鹼中和來補救。

⑵滿負荷執行階段:

在滿負荷下進水cod濃度提高至原水濃度直接進水,穩定執行10天,內迴圈量保持1:1的比例,ph值等引數同前。實際執行中uasb對鹼性廢水的耐衝擊能力遠遠大於酸性廢水。

注意事項

1 沼氣管路水封中的水位應符合要求。

2 觀察反應器頂部進水管水位以判斷各進水管是否正常,否則可能造成布水不均勻。

3 應按規定進行正常的監測、分析。

4 應配置沼氣流量計並進行產氣量紀錄。

5 處理廠應準備一定量的石灰、聚鐵、工業na2co3等藥品。

6 uasb的除錯時間比預計的可能會長一些,一些操作步驟也會因現場實際情況與計畫不符,要靈活、隨機應變。

a/o池的啟動

接種汙泥的**:汙水廠厭氧、好氧反應器的汙泥

首先將汙泥投入a/o池,然後把約為1/3池容的廢水幫浦入池中,將清水引入池中加滿,控制ph值在7左右,並加入適當營養物質進行充分曝氣。

為補充營養和排除對微生物增長有害的代謝產物,要及時換水,即將少量汙水放入曝氣池,並頂替原有的一部分培養液,換水間歇進行。每天換水1-2次,當第一次進水曝氣並出現模糊的活性汙泥絨絮後,就可將曝氣池停止曝氣,使混合液靜止沉澱1-1.5小時後排放澄清液,所排放的澄清液可佔總體10%左右,然後將汙水引入曝氣池重新曝氣,重複上述操作,直至填料上掛滿生物汙泥。

在一般屠宰汙水條件下,經過20~30日可大致達到上述狀態。成熟的活性汙泥內含有大量的菌膠團和一些原後生動物,如鐘蟲、等枝蟲、蓋纖蟲等。

由於其中缺乏專性菌種,因此在投產時除用一般菌種和所需營養培養足量的活性汙泥外,還應對所培養的活性汙泥進行馴化,在特定廢水環境誘導下使微生物群體逐漸形成有針對性的酶系統。

當生物系統培養成熟,即可在進水中逐漸增加廢水的比重,使微生物在逐漸適應新的生活條件下得到馴化。開始時,廢水可按設計流量的10%-20%加入,達到較好的處理效果後,再繼續依次增加比重。每次增加的百分比以設計流量的10%-20%為宜,並待微生物適應鞏固後再繼續增加,直至滿負荷為止。

在馴化過程中,能分解廢水的微生物得到發展繁殖,不能適應的微生物逐漸淘汰,從而使馴化過的活性汙泥具有處理該汙水的能力。

2. 試執行

活性汙泥培養成熟後,就開始試執行。試執行的目的是為了確定最佳的執行條件。在活性汙泥系統的執行中,作為變數考慮的因素有混合液汙泥濃度(mlss)、空氣量(硝化池與反硝化池應有區別)、汙水注入、混合液回流量的方式等;將這些變數組合成幾種執行條件分階段進行試驗,觀察和條件的處理效果,並確定最佳的執行條件。

系統要求在曝氣池內保持適宜的營養物與微生物的比值,供給所需要的氧,使微生物很好地與有機物相接觸,整體均勻地保持適當的接觸時間等。營養物與微生物的比值一般用汙泥負荷率加以控制,其中營養物數量由流入汙水量和濃度決定,因此應通過控制活性汙泥數量來維持適宜的汙泥負荷率。

空氣量應滿足供氧和攪拌這兩者的要求。在供氧上應使最高負荷時混合液溶解氧含量硝化池保持在2-4mg/l左右,反硝化池保持在1-2mg/l左右。

試執行確定最佳條件後,即可轉入正常執行。為了保持良好的處理效果,及時發現問題,採取有效對策,積累生產經驗,需對處理情況定期進行檢測。經常性檢測專案分述如下:

(1)反映處理效果的專案,進出水nh3-n和 codcr,好氧池以及出水no3_n;

(2)反映汙泥情況的專案;汙泥沉降比(sv30),mlss、mlvss、svi、溶解氧(do)、微生物觀察等;

(3)反映水體情況的專案;磷、ph值、水溫等。

一般 do最好2-4小時測定一次,至少每8小時一次,以便及時調節汙泥量和空氣量。微生物觀察最好8小時一次,以了解生物生長情況。除氮、磷、mlss、mlvss、sv30可定期測定外,其他各項應每天根據情況確定頻次。

水樣除測do外,均取混合水樣。

此外,每天要記錄進水量、回流汙泥量、剩餘汙泥量,還要記錄剩餘汙泥的排放規律、曝氣裝置的工作情況以及空氣量等,剩餘汙泥(或回流汙泥)濃度也要定期測定。

上述過程約需二至三個月

在執行中,有時會出現異常情況,使汙泥隨出水流失,處理效果降低。幾種主要異常現象及其防止措施如下:

(1)生物膜大量脫落

正常的接觸氧化生物系統,由於生物的新陳代謝,會有規率的從膜片上脫落一些生物殘體,然後又有新的生物體補充上來;但在遇到諸如水溫、ph值急劇變化,毒性物質大量進入等等異常情況,會引起生物死亡或失去活性而大量脫落。

生物膜的主體是菌膠團,加之一定量的絲狀菌和真菌就構成了系統的生物群落。它們對異常狀況的應變能力各有不同,這就要求操作人員在執行管理中認真負責,注意系統執行中的變化,及時調整,使之正常執行。

(2)汙泥解體

處理水質渾濁,處理效果變壞等則是汙泥解體現象。導致這種異常現象的原因有執行中的問題,也有由於汙水中混入了有毒物質所致。

執行不當(如曝氣過量),會使活性汙泥生物營養的平衡遭到破壞,使微生物量減少且失去活性,吸附能力降低,絮凝體縮小質密,一部分則成為不易沉澱的羽毛狀汙泥,處理水質混濁,sv值降低等。當汙水中存在有毒物質時,微生物會受到抑制傷害,淨化能力下降,或完全停止,從而使汙泥失去活性。一般可通過顯微鏡觀察來判別產生的原因。

當鑑別出是執行方面的問題時,應對汙水量、回流汙泥量、空氣量和排泥狀態以及sv%、mlss、do、等多項指標進行檢查,加以調整。當確定是汙水中混入有毒物質時,應考慮這是新的工業廢水混入的結果,需查明**,作相應處理。

(3)汙泥脫氮(反硝化)

汙泥在二沉池呈塊狀上浮的現象,並不是由於腐敗所造成的,而是由於在曝氣池內汙泥齡過長,存在硝化過程而產生硝酸鹽,在沉澱中產生反硝化,硝酸鹽的氧被利用,氮即呈氣體脫出附於汙泥上,從而比重降低,整塊上浮。為防止這一異常現象的發生,應採取增加汙泥回流量或及時排除剩餘汙泥。

(4)泡沫問題

硝化池和反硝化池中產生泡沫的主要原因是,汙水中含有大量表面活性劑或其他起泡物質。泡沫會生產操作帶來一定困難,如影響操作環境,帶走大量汙泥。消除泡沫的措施有:

分段注水以提高混合液濃度;進行噴水或投加除沫劑等。

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