執行一車間節能降耗措施

2021-08-18 04:26:31 字數 2923 閱讀 5373

【鍋爐部分】

1、製粉系統

1.1執行方式

1.1.1鍋爐正常執行中,製粉系統應保持在最佳出力下執行,加強巡視,發現給煤機斷煤、卡跳等情況迅速處理。

1.1.2負荷80%以上時,總粉位19m以上且a、b倉粉位不低於9m,粉位低於8m時,應啟動磨煤機;

1.1.3負荷70%時,總粉位17m以上,a、b倉粉位不低於8m,粉位低於7m時,應啟動磨煤機;

1.1.4負荷60%時,總粉位16m。a、b倉平均粉位低於7m,應啟動磨煤機。

1.2節能效果(平均發電量按200mw計算)

1.2.1停運一台磨煤機每小時節約的電能=6.6×195×√3×0.88=1961.6kwh(磨煤機電流按195a計算);

1.2.2停運一台排粉機每小時節約的電能=6.6×80×√3×0.85=777.32kwh(排粉機電流按80a計算)。

1.2.3停運一台乏氣風機每小時節約的電能=6.6×21×√3×0.84=201.6kwh(乏氣風機電流按21a計算)

1.2.4停運一套製粉系統降低的廠用電率為:(1961.6+777.32+201.6)/200000×100%=1.47%;

2、除灰系統

2.1執行方式

2.1.1原則上,1、2、3系列灰渣幫浦一運二備。

2.1.2雙機執行時

2.1.2.1原則上兩台爐排幹渣,高壓衝渣水幫浦停運,或短時投運防止渣溝堵塞。

2.1.2.2保證電除塵器所有灰鬥取幹灰,水力衝灰裝置停運。除灰低壓水幫浦電流在15a~17a。

2.1.2.

3一級灰渣幫浦轉速維持在700rmp~890rmp或電流大於18a,保持1個系列3級灰渣幫浦執行,4、5級灰渣幫浦停運或短時投運。軸封水幫浦1、2級投運1臺幫浦,投入1臺公用軸封水幫浦;其餘備用或須短時啟動4、5級灰渣幫浦時短時投運(視各級灰渣幫浦軸封水壓力而定)。

2.1.3單機執行時

2.1.3.1停運爐的低壓衝灰水及高壓衝渣水總門關閉嚴密。

2.1.3.2 執行爐排幹渣,高壓衝渣水幫浦停運或短時投運防止渣溝堵塞。

2.1.3.3執行爐電除塵器所有灰鬥取幹灰,水力衝灰裝置停運。保持低壓衝灰水幫浦電流在12a~14a。

2.1.3.

4灰渣幫浦執行1個系列2~3級灰渣幫浦。一級灰渣幫浦轉速維持在700rmp~890rmp或電流大於18a。3級灰渣幫浦短時投運,4、5級灰渣幫浦長期停運。

軸封水幫浦1級投運1臺幫浦,投入1臺公用軸封水幫浦;其餘備用或須短時啟動3級灰渣幫浦時短時投運(視各級灰渣幫浦軸封水壓力而定)。

2.1.4 電除塵器

2.1.4.1鍋爐啟動中,當鍋爐排煙溫度達到100℃(或鍋爐投粉時),可投入電除塵器1電場;當鍋爐負荷達到100mw時投入2電場;鍋爐負荷達到180mw時投入3電場。

2.2節能效果(平均發電量按200mw計算)

2.2.1停運3電場每小時節約的電能=0.

38*300*√3*0.85*4=559.43kwh;降低的廠用電率為:

559.43/200000*100%=0.28%;

2.2.2 停運3、4、5級灰渣幫浦每小時節約的電能=6.

6*25*√3*0.85*3=728.76kwh;降低的廠用電率為:

728.7603773/200000*100%=0.36%。

2.2.3停運高壓衝渣水幫浦節約的電能=6.

6*16*√3*0.85=155.46 kwh。

降低的廠用電率=155.46/200000*100%=0.07%。

【汽機部分】

3、迴圈水系統:

3.1迴圈水幫浦經濟執行方式:

經執行試驗表明,#31、#32機組在保證凝汽器所需冷卻水和輔機冷卻水供給的情況下,停運一台迴圈水幫浦可以大幅度的節約廠用電,提高機組執行的經濟性。

在控制低壓缸排汽溫度不超過48℃的前提下,可以根據機組真空情況及執行負荷,靈活採取停運一台迴圈水幫浦經濟執行方式:

a機組負荷在250mw以下,停運一台迴圈水幫浦執行。

b機組在凝汽器排汽溫度38℃以下,停運一台迴圈水幫浦執行。

3.2 節能效果:

迴圈水幫浦單耗=線電壓×線電流×功率因數=×6.6kv×177a×0.85≈1720kw

機組執行試驗證明,機組執行負荷在70%以下時,即機組負荷在230mw以下時,單台迴圈水幫浦執行即可滿足凝汽器所需冷卻水的供給,同時保證機組真空和低壓缸排汽溫度低於48℃。

3.2.1如果負荷低於230mw時,採用單台迴圈水幫浦執行,可降低廠用電率0.75%;

3.2.2如果冬天凝汽器溫度低於38℃時,採用單台迴圈水幫浦執行,可降低廠用電率0.57%。

4、主給水系統:

#31、#32機組給水系統配置為3臺50 %額定容量給水幫浦。機組正常執行時,2臺給幫浦保持連續執行,一台正常備用。

機組啟動時,由一台幫浦完成鍋爐上水、點火公升引數、汽輪機衝轉、暖機以及發電機並網帶部分負荷過程,當機組負荷公升至額定負荷的50%後,啟動另台幫浦執行,剩下一台投入備用,此過程大概有10小時以上。所以在機組冷態啟動過程中不宜過早啟動兩台給水幫浦。

節能效果分析:

機組啟動過程中160mw以下使用一台給水幫浦,較大程度節約廠用電耗。

在冷態啟動過程中給水幫浦的平均電流約為200a,下面計算電幫浦單耗:

電幫浦單耗=線電壓×線電流×功率因數=×6.6kv×200a×0.85≈1940kw

在機組啟動過程中如果少投3小時給水幫浦節約廠用電量=給水幫浦單耗×給水幫浦減少的執行時間=1940kw×3小時=5823度。

【電氣部分】

5、公用系統

5.1 公用系統節能執行方式

2×330mw機組公用系統大多採用雙變壓器併聯供電、一用一備方式,如網控變、排洪變、水廠變、汙水變,造成變壓器空載損耗較多。實際執行中汙水站、排洪幫浦房可考慮安排單台變壓器供電、變壓器定期切換(目的是防潮)。

5.2 節能效果

汙水變、排洪變容量為500kva,空載損耗為0.08%,單台變壓器執行每小時可節約的電能=500×0.08%=40kwh,汙水站、排洪變均單台變壓器執行每小時可節約電能80 kwh,每天可節約160 kwh,每月可節約3840 kwh。

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