水穩試驗段工作總結

2021-03-04 09:50:05 字數 1619 閱讀 3046

水泥穩定碎石試驗段總結報告

本標段水泥穩定碎石結構屬於路面基層,沿線存在較多水穩調坡補坑槽現象,工程數量偏大。為確保工程質量和工期,我單位按照設計檔案和《公路路面基層施工技術規範》的要求,在路面基層正式施工以前,鋪築300公尺長的試驗路段,通過試驗來確定不同機具壓實的最佳含水量、適宜的松鋪厚度和相應的碾壓遍數、最佳的機械配套和施工組織。

試驗路段平均寬度為6.7m,經過一段時間的具體操作,試驗路段施工業已完成,通過對有關指標的檢測,均已合格,並已通過了施工自檢。現將試驗段總結如下:

一、工藝流程

1、準備工作

選定拌和場,(為便於管理,設拌和場於專案部附近,與地方協商解決好水電等問題)確定料源並取樣檢測送有資質的檢測機構做配合比、原材料和標準試驗。清理下承層,向監理組遞交試驗段開工申請通知單。批覆後,由現場技術員恢復中線,並根據層厚進行放樣。

2、備料

計算試驗段總工程量套配合比算出各類材料用量,組織車輛進料至現場。

3、拌和、鋪料、整平、碾壓

通過裝載機將各類碎石、爪子片和石粉裝至集料箱,人工上水泥,通過拌和機的時間繼電器控制拌和水量,經充分拌和,用自卸車運至帶線路槽內,先檢測松鋪厚度。然後人工伐料初平,檢測含水量,接近或稍大於最佳含水量(5.8%)時,方可進行整平碾壓工作。

由振動壓路機穩壓一遍後,暴露出潛在的不平整,人工繼續找平,並對灰土堆或集料窩通過補料重新人工挖拌,並保證平整度符合要求,整平時注意控制橫坡度以利排水。

用1臺重型光輪壓路機進行碾壓。碾壓方法為先兩邊後中間,每次輪跡重疊30~50cm,速度先慢後快,最大速度不超過4km/h,接著再通過振動壓路機先靜壓後開振動以增加碾壓效果,檢查碾壓2、3、4遍時的壓實度,直到達到97%為止,同時檢測壓實厚度。

4、檢測

壓實結束後檢測寬度、平整度及橫坡度、中線偏差等指標,填寫檢驗申請批覆單,報請監理工程師檢測批覆。部分地段松鋪檢測情況如下:

5、施工中發現的問題及處理方法:

機械拌和後如發現欠均勻,在人工整平時加以充分拌和。

在第一遍穩壓後,發現區域性骨料集中,有離析現象出現。人工刨開後加灰土拌勻後再碾壓後得以解決。

二、計算填築一層水泥穩定碎石所需的時間

本試驗段長300公尺,拌和出料需7小時,人工整平需8小時,2臺壓路機碾壓及人工區域性修復需2小時,最後進行相關指標的檢測,整個試驗段歷時2個工作日。

水泥穩定碎石試驗段耗用機械台班:

1、500拌和機兩台2台班。

2、自卸車8部共需10台班

3、灑水車1個台班

4、碾壓機具為1臺振動壓路機,1臺18-21光輪壓路機,振動壓路機穩壓一遍,強振一遍,光輪壓路機靜壓4遍需用4個台班。

三、現場質量保證體系

水泥穩定碎石施工按照公司質量體系的要求,建立二級分項工程驗收制度。專案部設專職質檢員,班組設兼職質檢員,建立工序交接制度,由班組質檢員驗收合格後,報專案部質檢科會同監理工程師抽檢。從本段的施工中可以看出,嚴格按技術規範的要求組織施工才能確保優質工程。

試驗段主要人員名單如下表:

四、結論

通過試驗我們認為,本段泥灰結碎石的松鋪係數為1.5;碾壓順序:振動快速碾壓1遍,光輪碾壓第2、3、4遍,第5遍是振動強振碾壓,第6遍振動穩壓收光,經檢測即能夠達到規範的壓實度要求。

廟柳路改建工程

水泥穩定碎石試驗段總結

報告巢湖金通公路工程公司廟柳路專案部

水穩試驗段總結

目錄一 基本情況 1 二 施工準備工作 1 三 試驗路段鋪築 5 四 質量保證體系的完善 7 五 施工方案的確定 8 六 施工工藝的確定 9 七 試驗段施工中存在的問題 11 八 通過試驗段施工實踐的總結體會 12 九 結束語 13 十 試驗資料後附 13 為了 水泥穩定碎石混合料的鋪築方案和施工工...

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水泥穩定碎石基層試驗段施工總結 一 基本情況 1 我合同段主線路面基層採用水泥穩定碎石,基層厚度為40cm,設計七天浸水無側限抗壓強度為4.0mpa,分兩層攤鋪,上基層厚度為20cm,下基層厚度為20 cm。2 為了 水泥穩定碎石混合料的鋪築方案和施工工藝,在指揮部 駐地辦的大力支援和施工技術指導下...

水穩試驗段總結列印

水泥穩定碎石首件總結 一 試驗概況 根據設計要求,工程開工前先進行水泥穩定碎石試驗段的施工,以確定水泥穩定碎石壓實係數 松鋪係數 施工工藝 機械配置是否合理以及相關的引數。二 試驗日期 2013年6月15日 三 具體地點 五行路k3 460 k3 760 300m 四 施工準備 1 下承層自檢合格,...