原料系統試車方案

2021-10-24 16:23:55 字數 4452 閱讀 5790

人員安排5月15日編排完畢

現場負責:袁炳雄**:186********

中控負責:鄧斌**:186********

注:以上人員實行十二小時工作制甲班:8:00-20:00 乙班:20:00-8:00

一、單機試車

重點主機為原料磨系統、布袋收塵系統、排風機、石灰石及輔材取料機。

1、取料機單機試車

1.1 試車前的準備

試驗專案和內容見下表:

2.2 試驗專案和內容見下表:

1.3 試驗結果要求

1.3.1各驅動裝置單獨啟動,空試不少於10次,單動中發現的問題如未解決不准進行聯動空試,取料機聯動空試進行5次,整機聯動進行5次,每次空試不少於2小時;

1.3.2機器運轉要平穩可靠,電機電流正常,機構運動引數和極限位置應達到設計要求,軸承外殼溫公升不得大於40℃,其最高溫度不得超過80℃,各處不得洩漏。

2、原料磨單機試車

2.1 原料磨單機試車包括以下裝置的試車:

餵料系統、原料磨系統。

2.2 試車前的檢查:

2.2.1對電氣裝置必須進行事先檢查,確定引數正確,符合設計要求,保證裝置備妥;確保水、電、氣、油**;安全防護設施齊全,裝置內部和附近無雜物。

2.2.2檢查各裝置地腳螺栓、聯結螺栓和鍵、銷等固定件是否有鬆動損壞現象,特別是拉伸杆的狀態、液壓缸底部耳環及銷軸、卡塊等;

2.2.3各人孔門、觀察門是否關閉;

2.2.4檢查各閥門是否處於正確位置,確認動作靈活,開關位置正確,密封風機過濾網安裝正確;

2.2.5檢查冷卻水是否暢通;

2.2.6檢查各檢測儀表工作是否正常;

2.2.7檢查各潤滑系統和轉動部位是否按要求加入正確、適量的潤滑油、脂,保證各油箱油位合適,磨輥內應有合適的油位;

2.2.8確認各液壓系統氮氣預載入壓力合適。

2.2.9確認磨輥潤滑系統、主減速機和主電機、液壓系統等都已經分別除錯完備,系統所有油溫、油位、油壓等要測量控制的物理量已經過除錯設定,且工藝聯鎖可靠。

2.2.10立磨選粉機已按照裝置技術手冊經過試執行,且如選粉機的振動等級、軸承溫度各項需測量和控制的物理量符合技術要求。

2.3 試車過程

2.3.1啟動主電機潤滑站,立磨液壓站和立磨主電機加熱器,確認各加熱器工作正常。

2.3.2對各幫浦進行灌注,特別是柱塞幫浦。

2.3.3手動將各電機盤車數圈,確認裝置無卡住現象。

2.3.4對立磨主電機打測試位試車,確認電氣機構和液體啟動器工作正常。

2.3.5現場點動各裝置,確認電機轉向正確。

2.3.6現場啟動主減速機迴圈幫浦,30秒後啟動加熱器,確認加熱器工作正常,啟動分級迴圈幫浦。

2.3.7確認立磨液壓站油溫大於25℃,立磨主減速機潤滑站、主電機潤滑站油溫大於30℃。

2.3.8停主減速機加熱器和迴圈幫浦,啟動主減速機潤滑站低壓幫浦,啟動選粉機迴圈油幫浦、密封風機、主電機稀油站、立磨液壓站,調整立磨液壓站系統工作壓力,確保立磨液壓站工作壓力大於6mpa,

2.3.9確認立磨主電機潤滑站供油正常,將立磨主電機測試位打回;停主電機加熱器,啟動立磨主電機;確認選粉機迴圈油幫浦供油正常,啟動選粉機。

2.3.10啟動磨機噴水水幫浦,注意不得向磨內噴水太多。

2.3.11對於立磨主電機單機試車時間不得少於8小時,各輔機不得少於4小時。

2.4 試運轉中的檢查

2.4.1檢查各電機溫度、溫公升是否正常,有無異振、異音;

2.4.2檢查各幫浦、減速機溫公升是否正常,有無異振、異音。

2.4.3檢查密封風機、液壓系統、潤滑系統、噴水系統工作狀況,風壓、油壓、油溫、水位等是否適當。

2.4.4選粉機轉子有無摩擦,有無因轉子不平衡而引起的異音和異振。

2.4.5檢查各管路有無滲油、滲水現象,液壓缸有無漏油;

2.4.6檢查各地腳螺栓有無鬆動或脫落;

2.4.7檢查主電機碳刷工作狀況,每半小時做一次記錄,對每台電機的電流及溫公升狀況都應有記錄,對執行**現的問題及時做好記錄。

2.5停機後的檢查:

2.5.1檢查主電機碳刷磨損及固定情況。

2.5.2檢查主電機軸承潤滑情況,潤滑站各管路有無滲漏,油箱油位是否正常。

2.5.3各油站油、水過濾器清洗,密封風機過濾網清吹結束。

2.5.4各地腳螺栓、聯結螺栓有無鬆動、脫落。

2.5.5檢查噴水水箱進水情況,防止漫水。

2.5.6選粉機各葉片固定情況及磨損情況,軸承潤滑及密封情況。

2.5.7檢查蓄能器預載入壓力有無損失,若有損失應查明原因,其後予以補充。

3、布袋收塵單機試車

3.1 調整提公升閥部分,檢查閥板閉合後於閥板孔之間的間距,最大不超過0.8mm,上述調整均應接通壓縮空氣源,其壓力可通過三聯體上的減壓閥來調節,使閥板閉合後變形2~3mm,上述調整均可通過電磁氣缸上的手動開關進行,不必接電源。

除錯完畢,將手動開關復原,並擰緊閥板二側螺母和背母;

3.2調整濾袋位置,人由灰鬥一端檢修門內進入袋室下部檢查濾袋間距,如有相碰或傾斜的應扶正,使其在袋室垂直向下;

3.3 調整灰斗內的輸送裝置,鎖風裝置及傳動,執行部件應檢查潤滑油和脂;

3.4調整清灰控制器,要求提公升閥、脈衝閥動作順序正確,各室清灰順序正確,時間連續可調;

3.5 觀察排灰裝置工作情況。

4、膠帶鬥提試車內容

4.1 試車前檢查內容

4.1.1 檢查各連線件之間聯結是否牢靠,各緊固螺栓、地腳螺栓及裝配螺栓有無鬆動、斷裂、脫落的現象;

4.1.2 檢查各潤滑點油、脂是否充足;

4.1.3 檢查機殼、平台、平台支撐、電動機支座、減速機底座之間是否焊牢;

4.1.4 檢查逆止器是否完好,跑偏、過載等各種保護裝置動作是否靈敏可靠;

4.1.5 確認機殼、吊斗內無積水、鐵器等異物;

4.1.6輸送帶張緊度是否合適;

4.2 試車過程

4.2.1 空載啟動前,盤動、慢動或點動執行一周,檢查有無碰撞現象;檢查減速機自帶逆止器是否能正常工作;檢查電機轉向是否符合提公升機運轉方向;

4.2.2 檢查裝置各部分有無異振、異音、異味。

4.2.3 電機、軸承溫度是否過高;

4.2.4 空載試車4小時,應達到減速機無異常振動和衝擊聲;液力偶合器及減速機無滲漏油現象,執行平穩;軸承溫度不超過60℃,料斗與機殼等無碰撞;電氣控制可靠,電機執行平衡。

如異常,停機檢查處理。。

4.3檢查輸送帶有無跑偏,微量跑偏可在執行中使用尾部張緊絲杆進行調整;如果膠帶跑偏嚴重,需檢查主軸頭輪水平度,檢查膠帶對接是否符合要求,處理後再進行二次試運轉。

4.4停機後,檢查各緊固螺栓有無鬆動。

二、無負荷聯動試車

聯動試車前的檢查

1.1 通知現場按巡檢規程進行檢查;

1.2 本系統單機試車結束,無遺留問題,具備聯動試車條件;

1.3 水、電、氣、油**正常;

1.4 dcs投入執行,進行啟**、模擬圖及報警清單檢查,對不符合啟動條件的修改結束;

1.5 檢查現場裝置檢測儀表指示與中控顯示是否保持一致;

1.6 技術人員對整個系統進行全面檢查,參加試車人員職責明確並人員到位。

2. 開機順序:

見中控操作規程;

3.連鎖測試,以電氣連鎖動作三次無誤為合格,內容如下

3.1 啟動時,裝置的啟動時序是否符合要求。

3.2 測試當下游裝置停機或跳停時,上游裝置是否按要求停機。

3.3 安全、保護連鎖測試,電氣、dcs技術人員現場作出警報,裝置是否按要求跳停。

3.4 停機延時確認,按正常順序停機,檢查裝置停機時序是否正確。

3.5 確認袋收塵器參與啟動連鎖,不參與執行連鎖。

3.6 pc給出磨頭倉料位高報,看取料組裝置是否延時停機,pc給出磨頭倉料位高高報,看進料組裝置是否立即停機。

3.7 現場拉停入磨皮帶,看磨機是否立即跳停(測試位),配料站三台秤及板喂機是否立即跳停;

3.8 pc給出減速機油位、油溫、油壓高高報或低低報,磨主電機是否立即跳停;

3.9 pc給出磨機振動二級報警,主電機是否立即跳停;

3.10 pc給出磨機料層厚度報警,主電機是否延時跳停;

3.11 當生料庫頂斜槽風機跳停後,系統除廢氣風機、袋收塵器、磨頭倉進料裝置、磨機輔助組外別的裝置是否立即跳停。

4、任務

4.1 操作員根據操作規程模擬操作,並記錄整個測試過程及事件,定時填寫各台裝置電流值、溫度、壓力等中控資料。

4.2 各閥門中控動作開關三次,通知現場確認開度指示與中控是否一致(開度為:50%,70%,100%)。

4.3 無負荷聯動試車測試完畢,本系統再執行4小時,無異常後結束。

4.4 裝置負責人及時將過程記錄及有關情況整理交執行部。

三、負荷試車

1負荷試車條件

1.1 石灰石預均化庫中石灰石總儲量:40000t(粒度≤75 mm佔90%,水分≤1.5%);

輔材預均化庫中粘土儲量:20000t;

鐵粉堆棚中鐵粉儲量:2000t(水分≤10%);

柴油: 50t。

1.2 系統已經完成單機試車、無負荷聯動試車,並達到設計要求。

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1 試執行準備。1.1 開通四部對講機,便於隨時聯絡。1.2 送水前各閥門處於關閉狀態。1.3 送水前各閥門確認開 關靈活好用。1.4 每個閥設專人操控,發現問題及時聯絡處理。2 試執行程式。2.1 零點閥現處於開啟位置,處無洩漏。2.2 打於送水至檢查無洩漏,辦公樓正常。2.3 開啟送水至檢查無洩...

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