脫硫劑使用及損耗情況的說明

2022-06-18 11:54:02 字數 2082 閱讀 9840

胺液系統脫硫劑損耗的情況說明

一、溶劑再生裝置大修的胺液損耗分析

2023年7~8月,兩套溶劑再生裝置及上游二催、渣油加氫裝置停工檢修。開工後,在8月和9月補充新鮮脫硫劑97.306噸(含尾氣處理裝置16噸)和100.

914噸,共計198.22噸。胺液損耗的主要原因是:

(1)各裝置停工過程中,雖然採取退胺、置換、初期沖洗**的方法對管線裝置內的胺液進行**,但不可避免的有少部分胺液殘留在裝置內,在後期沖洗時排掉,形成了胺液固定損耗。(2)為了減少胺液排放的汙染,並充分**胺液,溶劑再生裝置**了渣油加氫裝置在停工階段存放在其富液罐的沖洗廢胺液、氨鹼幫浦房14#罐移罐前的清洗液、氣櫃的廢胺液。由於這些廢胺液濃度較低,成分相對複雜,雖然加大送水去西汽提裝置進行提濃,但提濃後往往達不到原來的濃度。

(3)上半年每月均補充新鮮脫硫劑,月平均45.8噸,而停工前的7月份並沒有再補充新鮮胺液,7-8月份大修時仍有一套溶劑再生裝置生產,所以仍會產生損耗。(4)開停工階段,各裝置的富液都較髒,使胺液損耗加大。

尤其是二催波動,使i套溶劑再生系統帶油帶烴多,這也加大了胺液損耗。以上原因造成開工後系統胺液濃度低,必需補充一定的新鮮脫硫劑才能提高濃度,因此8~9月共補充新鮮脫硫劑182.22噸,扣除尾氣處理裝置16噸,那麼7~9月每月平均損耗約為60.

7噸/月,這在大修前後的特殊情況下應屬正常消耗。

二、溶劑再生裝置幾次大修後加劑情況對比分析

下表是溶劑再生裝置2023年以來三次大修前後的胺液濃度變化和加劑情況:

根據上表統計得出:

注:總損耗量=大修期間及大修後加劑量-2400*濃度變化量/100

由此可見,三次大修後均補充了脫硫劑以維持胺液濃度,從計算的損耗量看,2023年7-8月大修造成的胺液損耗較前兩次大修少。本次大修前濃度較低是有利於降低固定損耗,停工過程加強了退胺、置換、沖洗管理,充分**沖洗液,是有利於減少了胺液的變動損耗。

三、今年大修前後胺液濃度變化

分別統計兩套溶劑再生裝置大修前、後一定天數的胺濃度資料,其變化趨勢如下圖。從圖可以看出,開始向上的曲線表示增加新鮮胺液及提濃;中間一段逐漸向下的曲線表示在使用過程中胺液濃度逐漸下降,其高、低點資料統計如下表;最後一段曲線稍往上翹表示對胺液進行提濃使濃度稍有提高。

四、有關損耗的因素分析

1、溶劑損耗因素

(1)溶解損失

在液化氣脫硫過程液化氣會溶解部分mdea,隨著mdea濃度增加、溫度和壓力上公升,溶解損失量增加。根據有關文獻,一般情況下,液化氣中溶解的mdea量約0.1kg/t。

目前我們液化氣產量約50000噸/月,則mdea溶解損失量為5噸/月,導致胺液濃度下降0.4 g/100ml/月。

(2)夾帶損失

降低氣速、設定除霧沫器,控制和消除起泡條件,則可以減少氣體夾帶的胺液損失。

在長期執行後,胺液劣化嚴重,現胺液的泡沫高度, 達到120mm,消泡時間10s以上,在一定週期加入新鮮胺液的前提下,熱穩定鹽含量仍維持在4%左右。目前正加緊胺液淨化專案的實施,將一定程度改善胺液質量。

目前裝置的幹氣和液態烴脫硫塔嚴重超負荷,夾帶胺液嚴重。控制夾帶的措施有:一催塔-7、脫硫塔-2、3有旋分離器,一焦化、脫硫各放空至氣櫃前均經過d7107分液,從現場了解到的情況,以及瀝青車間近兩個月的氣櫃分液記錄情況看,並沒有明顯夾帶胺液。

(3)化學降解

導致mdea化學降解的物質主要有:氧、二氧化炭,在一定條件會反應生成一些酸類,如甲酸、硫代硫酸。這些酸與mdea生成熱穩定鹽,會造成胺液起泡,這些鹽在溶劑再生過程不會分解,造成有效胺的損失。

目前只有溶劑再生裝置和二催化裝置有氮封設施,但因一些原因並沒有落實投用。

此外,在大於120℃的條件下,二氧化炭會導致mdea降解,產物包括甲醇、環氧乙烷、乙二醇等等。隨溫度上公升降解加速,但與胺液濃度和二氧化炭分壓沒多大影響。

(4)提濃損失

溶劑再生裝置因胺液較髒經常堵塞而壓差大,需要較頻繁地沖洗過濾器(富液過濾器約每三天沖洗一次,貧液過濾器約五天沖洗一次),沖洗水帶入系統造成胺液濃度下降,以及液位上公升;另外,各上游脫硫或多或少帶入水氣進入胺液系統,也會造成液位上公升。溶劑再生裝置為了保持一定濃度,根據液位上公升情況進行送水提濃。提濃必然會導致部分胺液跑損。

(5)蒸發損失

根據有關文獻,胺液在40℃時的正常蒸發損失為n×10-3g/m3胺液,所以正常蒸發損失量很少,可以忽略不計。

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