樁基施工總結

2021-05-26 22:54:11 字數 3068 閱讀 4632

樁基施工總結中鐵十一局漢十鐵路hssg-5標專案經理部二工區

2016.04.08

目錄一、現場概況1

二、樁基施工1

三、相關注意事項5

在旁站了杜家灣和x046樁基施工後,有一些自己的小體會,下面以x046特大橋為例談談我對樁基施工的看法。如有偏解、錯解、漏解的地方,還請前輩指點迷津。

一、現場概況

x046特大橋臨近既有漢丹線施工,在受漢丹鐵路路塹施工遺留下的巨大土堤影響,原地面清表及外運土方量較大。

縣級主幹道046斜穿設計路線,對於混凝土運輸來說提供了便利的交通條件,目前來看當地村民阻工現象較少。但線路較長征地量大且有大量墳塋需要遷移,影響樁基工作面的全面展開。

該路線多處地勢較低且溝溏湖堰眾多,地下水位高目前主要採用泥漿護壁鑽孔灌注工藝。前期準備工作多,協調任務重。安全文明施工要求高,標準化施工難度大。

二、樁基施工

在x046樁基施工過程中,首先,專業測量隊員來到現場放樣樁中心點。為了滿足四台鑽機流水施工的需要,一次要放樣好幾個樁中心點。戶外作業人員混雜,放好的樁中心點很可能移失或偏移,所以護樁就顯得很重要。

下放鋼護筒時,要按照樁中心為圓心向外以樁徑加工作面寬度為半徑,灑白灰線確定範圍。要保證護筒豎直,偏斜不超過1%。按技術交底護筒高出地面線50cm,埋深不小於50cm。

鑽機就位鑽孔作業。鑽機一定要安置在平坦堅實的地面上,如果在鑽桿偏斜的情況下進行鑽孔作業。很可能會造成樁基偏位,斜孔甚至塌孔。

現場應先觀察檢測鑽桿是否垂直,如果出現鑽桿偏斜的情況,應該立即停止鑽孔計畫查詢原因。如果是機械裝置自身的原因,應當立即進行檢修。如果是場地平整度影響,應當立即將鑽機移位進行場地整平。

待機械或場地達到要求後,再進行鑽孔作業。

鑽進過程中應當適當控制鑽進和提桿速度,鑽進或提桿速度過快,泥漿填充不及時可能造成塌孔,充分利用鑽頭與孔壁的摩擦及泥漿,使孔壁形成一層平滑的「保護膜」,以達到泥漿護壁的效果。同時做好渣樣的提取及分析,為接下來的鑽進作業提供地質依據。

鑽進過程中出現塌孔情況,首先保持冷靜,通知技術負責人或有經驗的技術人員,然後指揮鑽機把鑽桿提到適當的位置停鑽,加大泥漿比重避免塌孔面擴大,待有經驗的人處理後續工作。

由於採用泥漿護壁工藝,在成孔後隨著時間的推移泥漿比重下降漿液變清,不僅孔底沉渣累積,甚至有塌孔的風險。所以緊後工作一定要及時銜接。

成孔的樁眼後,應當及時做好防護避免發生人畜墜井,釀成安全事故。

樁基鋼筋製作及控制要點。下放鋼筋籠作為鑽孔作業的緊後工作,在測量放樣工作中獲得相應樁基的護筒頂標高後,為了保證樁基成孔後的工序緊接,就可以開始製作該樁基的鋼筋籠。

按施工圖紙設計要求,x046樁基設計鋼筋籠l1為20公尺,依照功能、位置不同,總計有6種鋼筋。在鋼筋籠製作過程中,如果鋼筋型號不符、焊接質量不合格可能會造成鋼筋籠廢掉;耳筋下料尺寸不符會造成卡籠或混凝土保護層過厚;鋼筋數量、彎折角度、搭接長度等問題會造成一定的返工,浪費工器具,拖延下籠作業增加質量風險。所以鋼筋型號、下料尺寸數量、彎折角度、搭接長度、焊渣、焊接質量等都需要控制。

測量孔底沉渣厚度,厚度不超過10cm,沉渣過大會造成樁基出現爛根,樁底土承載力下降。出現區域性應力集中,甚至沉降。

下放導管。導管長度根據現場實際情況而定。導管底與孔底距離要保持40cm高的翻漿高度,且不宜超過大料斗首灌上公升高度,以保證封底成功。

為保證導管接拆速度和連線質量,導管節數應當靈活配置。以節數少為宜,上乙個樁基拆解下來的導管,要及時清洗,規範存放以備下乙個樁基使用。

導管鉤掛鋼筋籠。表現:導管提公升受阻,鋼筋籠向上浮動。解決方案:正向轉動導管,不時的嘗試向上提公升;正轉無果,反方向轉動,向上提公升導管。兩個方向交替使用,直至導管拔出。

為保證在灌注過程中,導管水密性及使用安全。現場若發現鏽蝕嚴重、絲口損壞、管體損壞、橡膠圈缺失等情況,應當要求施工班組更換或修復導管。導管連線處應連線緊密,保證導管豎直,避免應導管扭曲鉤掛鋼筋籠及孔壁。

導管下放完畢後,再次複測孔深。

混凝土灌注。這道工序是樁基施工的重要工序,直接關係到樁基成品質量。所以從原材、拌合、到使用需要試驗室、拌合站和現場多方溝通配合,以確保混凝土到達現場後的塌落度符合施工要求。

樁基混凝土施工首灌,是樁基重要控制要點。因優先選用品質好的混凝土進行作業,採用的大料斗,應保證首灌混凝土面上公升在1m以上。泥漿**確保泥漿不外溢,汙染施工現場。

第一車混凝土澆築後,用測繩測量混凝土面,計算導管埋置深度,拆卸導管保證導管埋深2-6m。

首灌失敗,原因(1)混凝土塌落度過大或過小。塌落度過大的混凝土從「高空」墜落與泥漿混合後離析,封底不密實導管內仍有水。塌落度過小發生堵管,無法正常翻漿。

(2)導管計算錯誤導管底距樁底過高,首盤無法封底。(3)料斗儲料不足,貿然封底。

規避方法和處理方法,(1)灌注前做現場塌落度試驗或觀察混凝土和易性,避免採用品質較差的混凝土進行首灌。(2)核對孔深及導管總長,適當增加導管長度。(3)配合樁徑測定大料斗容積,加強現場控制。

(4)進行二次封底。

樁基混凝土灌注過程中,會發出內似燜雷的聲音,這是混凝土落在混凝土上的聲音。主要是控制灌注速度,保證整個灌注過程連續不中斷。拔提導管時不能幅度過大、速度過快,以免導管拔脫、導管拔離混凝土及鉤掛鋼筋籠。

導管發生吸管現象。表現:導管無法提公升,且無鉤掛鋼筋籠現象。處理方案:(1)選用品質較好的混凝土,進行灌注用於平衡樁底壓力差。(2)時間較長,設法轉動導管。

灌注完畢,測量混凝土面高程,計算超灌高度。高度不能滿足施工質量要求的,要及時進行補方。

三、相關注意事項

混凝土**及運輸,應加強現場自主性,簡化申請混凝土程式。報灰以**聯絡為主,同時上傳相關**,紙質版混凝土申請單可以按一定時間頻率上交拌合站,確保混凝土生產**及時。

安裝車載***系統,現場人員根據罐車行駛情況合理安排打灰時間,避免多樁同時灌注。減少罐車在現場等待的時間,提高灌樁效率和增加單位時間內混凝土罐車運輸次數。

混凝土余方管理,混凝土長時間在罐車中放置,會形成硬塊影響罐車使用壽命和下一批次混凝土質量。可在混凝土運輸路線中較窄的地方,有計畫地修築錯車道。方便當地群眾出行,爭取百姓支援。

工程機械裝置安全操作,提高相關人員安全意識。x046車流**量大,機械上路應有專人引導。夜間上路需有反光警示條或相關工具,避免機械傷人傷物,給施工及企業帶來不必要的損失。

雨季施工,關注天氣變化,調整施工計畫。加強現場排查,尤其是被水浸泡過的施工道路及場地,應及時處理。避免大型機械出現淤陷誤工,甚至傾覆。

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